- [檢測百科]分享:冷軋軋輥失效原因分析及改進措施2024年08月14日 13:22
- 柳鋼中金950 mm六輥六機架不銹鋼窄帶冷連軋軋輥的主要失效形式為爆輥(剝落)、斷裂、裂紋等。本文對軋輥失效原因進行分析,結果表明軋輥內部質量缺陷、軋制工藝不合理、軋輥使用管理不當等是導致軋輥失效的主要原因。
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- [檢測百科]分享:冷軋切邊剪薄帶鋼起筋控制策略研究2024年08月14日 13:08
- 2130冷軋帶鋼工程是馬鋼“十一五”結構調整500萬t鋼生產能力系統項目中的重要工程之一。1#重卷線切邊剪在生產中存在帶鋼邊部起筋等缺陷,尤其在生產厚度小于0.7 mm帶鋼時,經常在帶鋼邊部發生起筋、翻邊等缺陷,影響切邊質量,造成經濟損失。
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- [檢測百科]分享:340 MPa級冷軋低合金高強鋼的罩式退火工藝2024年08月13日 09:56
- 冷軋罩式退火屬于再結晶退火工藝,退火工藝參數的變化對再結晶織構的演變和消除冷變形造成的晶體缺陷起著關鍵的作用,直接影響最終組織、綜合力學性能以及焊接性能。本文研究了不同罩式退火生產工藝對340 MPa級的冷軋低合金高強鋼性能和組織的影響,通過分析單片試樣的退火性能為整個鋼卷的罩式退火工業化生產提供參考依據。優化并確定了HC340LA工業生產的罩式退火工藝參數,工業試制的整卷HC340LA屈服強度達352 MPa以上,抗拉強度達431 MPa以上,延伸率A50達31%以上,得到了汽車生產廠商的認可與推廣應用。
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- [檢測百科]分享:酸軋機組末架軋機軋制力對寬料板形的影響2024年08月12日 16:19
- 板形是板帶產品重要的質量指標,是決定產品市場競爭力的重要因素[1]。目前市場對冷軋寬料產品使用量日益增大,對表面質量要求隨之提高。酸軋寬料板形情況直接影響后續生產的穩定性和產品的表面質量,在軋制寬料產品時很容易產生浪形缺陷,造成后續工序的跑偏和劃傷缺陷。本文通過調整酸軋機組末架軋制力參數對寬料板形的影響進行實驗和探索,提高了冷軋寬料的表面質量和板形,繼而提高了冷軋及后續客戶的成材率和生產效率,對擴大產品的市場競爭力具有極其重要的作用。
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- [檢測百科]分享:低碳鋼異物缺陷分析2024年08月09日 15:15
- 在熱軋生產中鋼板邊部附近出現了數量較多的異物缺陷,嚴重影響了熱軋產品質量。本文對用作冷軋原料的熱軋低碳鋼鋼板表面異物缺陷的產生原因進行了多組對照實驗和微觀組織分析,初步確認異物缺陷來源于鑄坯。推斷異物缺陷產生過程為:異物落在鑄坯表面,被軋制壓入鑄坯基體;受除鱗水的影響,異物迅速降溫,在熱軋過程中形成了纖維狀組織及碳化物;鋼板母材與異物的接觸處的組織受異物低溫和鑄坯高溫的影響,提前轉變為鐵素體,并在鑄坯基體溫度的緩慢下降過程中不斷長大,形成了異常粗大的鐵素體。
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- [檢測百科]分享:冷軋涂鍍基板邊部缺陷成因分析及預防2024年08月06日 09:36
- 近年來家電產品制造商對表面品質的要求日益提高,為達到高表面級別要求,必須嚴格控制家電用鋼板表面缺陷的發生率[1-2]。線狀缺陷是冷軋薄板最常見的缺陷之一,由于從煉鋼到軋制成品的工藝較長,導致冷軋薄板出現線狀缺陷的因素較多,因而線狀缺陷的產生原因需要具體問題具體分析[3-4]。
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- [檢測百科]分享:本鋼冷軋無取向電工鋼常見缺陷及控制措施2024年08月05日 09:54
- 冷軋無取向電工鋼是本鋼的重點產品,生產流程為:帶鋼表面脫脂后,經連續退火爐進行脫碳退火,然后通過涂層輥將涂液均勻涂在帶鋼表面。本文分析了冷軋無取向電工鋼幾種常見表面缺陷:碳套輥印、表面氧化、劃傷、堿洗斑的形成原因,提出了消除缺陷的措施。實踐表明,采取相關措施后冷軋電工鋼產品質量有極大改善,產品的合格率明顯提高。
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- [檢測百科]分享:冷軋帶鋼卷內凸缺陷的分析與研究2024年08月01日 13:57
- 對于厚度較薄的冷軋帶鋼卷,在卷取完成后卸卷時很容易產生內凸缺陷,影響了帶鋼質量,降低了帶鋼的成材率。為了分析冷軋帶鋼卷的內凸缺陷的產生原因,本文把冷軋帶鋼卷徑向彈性模量作常量處理,假設帶鋼卷為各向同性,得出帶鋼卷產生內凸的原因及形貌公式,并進一步分析和研究了帶鋼厚度、卷取初始張力以及帶鋼層間摩擦因數對鋼卷內凸缺陷的影響。研究表明,在其他影響因素條件相同的前提下,單一影響因素增大都將引起冷軋帶鋼卷內層受徑向壓力增大,從而使冷軋帶鋼卷越容易產生內凸缺陷。
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- [檢測百科]分享:橢圓孔入口軋件高度對ER70S-6焊絲鋼粗軋褶皺的影響2024年08月01日 12:58
- 針對ER70S-6焊絲鋼在粗軋后出現的褶皺缺陷,利用有限元模擬與實驗相結合的方法,研究了第三道次橢圓孔入口軋件的高度對該道次應力應變及金屬流動規律的影響,并進行了實驗驗證。結果表明:第3架軋機軋件入口高度減小2 mm時,粗軋后褶皺平均深度由126.46 μm減小為83.47 μm。
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- [檢測百科]分享:冷軋基料SPHC爛邊缺陷原因分析及控制技術研究2024年07月30日 10:57
- SPHC代表熱軋鋼板(對應的冷軋板是SPCC),相當于GB∕T 699—2015《優質碳素結構鋼》中的10#、15#鋼的熱軋板,C質量分數是0.10%~0.15%。隨著鋼鐵冶煉技術的進步,高效節能的生產方式是大多數鋼廠的追求,以求在激烈的市場競爭中占據有利地位。然而,國內某大型鋼鐵企業在低成本生產SPHC冷軋基料時經常有部分爐次的鋼卷頭、尾同時出現了較嚴重的爛邊缺陷,這給公司造成了巨大的經濟損失,嚴重制約了公司低碳鋼系列產品的開發。為了消除爛邊缺陷帶來的不利影響,本文從煉鋼和軋鋼工藝方面著手,通過缺陷形貌、金相組織及軋制原理分析,找出頭、尾爛邊缺陷產生的原因,提出解決爛邊缺陷的措施,取得了良好的效果,為公司挽回了損失。
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- [檢測百科]分享:電鍍鋅產品表面條狀色差分析及改進2024年07月19日 09:49
- 電鍍鋅產品主要用于汽車、家電等行業。本文針對某企業電鍍鋅產品出現較多的條帶狀色差,采用掃描電子顯微鏡、光學顯微鏡對電鍍鋅條狀色差缺陷進行分析,同時根據大數據統計分析、工藝調整實驗,確定電鍍鋅基板表面清潔性較差且不均勻是導致電鍍后缺陷放大形成條狀色差缺陷的主要原因,采取優化酸軋工藝,優化連退機組及電鍍機組的前處理工藝,確?;灞砻娴那鍧嵭院途鶆蛐?,條狀色差缺陷得到有效控制。
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- [檢測百科]分享:熱鍍鋅汽車板斑狀缺陷形成機理及改善措施2024年07月18日 12:37
- 在熱鍍鋅機組的實際生產中,斑狀缺陷是影響產品表面質量主要因素之一。本文通過對缺陷的主要成分及形貌進行分析,確定該缺陷為鍍鋅線內產生缺陷,通過對光整工序、鋅鍋工序以及退火爐的排查確定該缺陷主要由鋅鍋沉沒輥和爐內張力設定不合理導致,對鋅鍋沉沒輥進行修復并對退火爐內各段張力進行調整后,斑狀缺陷得到了極大改善。
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- [檢測百科]分享:鍍鋅汽車板表面缺陷的分析2024年07月18日 10:46
- 鍍鋅汽車板在生產過程中出現了多種質量缺陷,主要有鋅渣缺陷、沉沒輥輥印、氣刀條痕和鍍鋅硌印等。通過對產品缺陷進行細致的分析,制定了相應的措施:減少鋅渣的生成和清潔鋅液減少鋅渣缺陷;對設備的精細化管理實現鍍鋅工序沉沒輥輥印、氣刀條痕和鍍鋅硌印等缺陷率的大幅降低,鍍鋅汽車板的產成率由60%左右提升至90%以上。本文解決了鍍鋅汽車板大批量生產暴露的表面質量問題,逐步對鍍鋅機組生產鍍鋅汽車板的質量控制有了更為細致的了解,為生產更高等級的產品提供了借鑒。
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- [檢測百科]分享:冷軋IF鋼細密類縱向條紋形成機理及工藝控制2024年07月16日 15:45
- 為了解決冷軋IF鋼細密類縱向條紋缺陷,對缺陷樣品的截面進行金相分析,發現帶鋼表面的再結晶組織不夠充分或未完全再結晶。經過技術研究及攻關對細密類縱向條紋(棱線)缺陷的產生機理進行了分析,結果表明形成的Ti、Nb二相粒子阻礙了帶鋼表面的再結晶過程。根據此類缺陷的產生機理,結合實際對全流程工藝制定了控制措施,確定了合金添加量、熱軋加熱、軋制溫度、冷軋工藝、連退溫度、清潔性等關鍵控制點,并制定了切實有效的改善措施。
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- [檢測百科]分享:SWRH82B線材拉拔斷裂缺陷分析2024年07月10日 15:11
- 鋼絞線是由多根鋼絲絞合構成的鋼鐵制品,采用高碳鋼盤條,經過表面處理后冷拔成鋼絲,然后按鋼絞線結構將一定數量的鋼絲絞合成股,再經過消除應力穩定化處理而成。預應力鋼絞線的主要特點是強度高、松弛性能好,另外展開時較挺直。因此對性能的要求較高,一般要求有良好的表面質量和心部質量,足夠的強度和適當的組織,優良的拉拔性能。常用的材質如SWRH77B、SWRH82B等。
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- [檢測百科]分享:熱軋帶鋼結疤缺陷的形成及控制2024年07月01日 14:20
- 隨著鋼鐵行業的發展及客戶對高端產品的需求,鋼板表面質量的要求越來越嚴格,而且產品質量的優劣直接影響下游最終產品的使用性能以及公司的形象。熱軋產品中表面缺陷是影響鋼板質量的一個重要指標因素,其表面缺陷主要包括表面線狀缺陷、疤狀缺陷、裂紋、邊裂等[1?2]。同時在國家標準中也有禁止出現此類缺陷的規定[3?4],這些缺陷的出現,影響了產品質量,還降低了鋼材產品的成材率,給企業造成經濟損失[5]。表面結疤作為熱軋帶鋼常見的一種缺陷,對其生產順行及下道工序產生較大影響。
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- [檢測百科]分享:SPA-H耐候鋼表面缺陷原因分析及控制2024年06月25日 13:55
- SPA-H是一種低合金結構鋼,通過加入Cu、Ni、Cr、P、Si等合金元素增強耐海洋環境大氣腐蝕,多用于生產集裝箱板。由于集裝箱的加工制造和使用環境過程較為復雜,對力學性能、冷成形性能、焊接性能、耐腐蝕性能等性能均有較高的要求,同時對表面質量、尺寸公差、板形等要求嚴格。Cu添加SPA-H鋼中可在其表面二次析出,形成陰極,促進與其相接觸的鋼材陽極鈍化,起到減緩腐蝕的作用;還可在鋼的表層形成富銅相,并在表面腐蝕層與富銅相之間形成致密而強的粘附中間層,減輕鋼的腐蝕[1?2]。
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- [檢測百科]分享:Q235B和Q345B熱軋板結疤成因及控制措施分析2024年06月25日 11:07
- Q235B、Q345B熱軋鋼板適用于焊接與沖壓,具有較好的鑄造性、韌性、強度和伸長率,主要用于橋梁工程和建筑行業質量要求較高的焊接結構件。由于在生產過程中,板坯出結晶器足輥后,鑄坯窄面不再噴霧冷卻,因此邊角部裂紋在產品缺陷中所占的比例不大,而鋼板表面特別是中間的結疤缺陷,因無法修磨,給產品質量帶來很大的危害。
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- [檢測百科]分享:本鋼2#連鑄機設備升級改造中新技術的應用研究2024年06月25日 10:56
- 為了進一步提高板坯質量,滿足高效連鑄的生產條件,力爭生產無缺陷鑄坯,2015年8月、2018年8月,分別對2#連鑄機的鑄流控流系統、連鑄機本體進行了設備及技術升級改造,改造的主要目標如下: (1)解決包晶鋼結晶器液面波動問題; (2)提高汽車鋼、高強鋼等鋼卷的產品質量; (3)降低鑄坯角部缺陷率,提高鑄坯熱過率。
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- [檢測百科]分享:GCr15軸承鋼連鑄坯冷卻速度與入爐溫度對其組織和性能的影響2024年06月24日 13:06
- 在產品整個工藝過程中,煉鋼、加熱和軋制等階段,都會對最終產品的質量產生不同程度的影響,其中鋼坯從連鑄到加熱爐運輸過程中的冷卻速度是產生產品缺陷的一個關鍵因素,冷卻速度會影響到組織成相,而不當的組織與加熱過程中熱應力的疊加是裂紋和斷裂產生的主要原因[2?3]。為此,本文以GCr15軸承鋼為研究對象,以其組織性能和熱應力為指標,對入爐溫度和冷卻速度進行了研究,分析不同生產工藝參數下的金相組織和熱應力,確定合理的生產工藝參數,為建立連鑄坯傳熱過程的數學模型和合理裝爐方式提供一定的技術支持。
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