- [檢測百科]分享:GCr15軸承鋼連鑄坯冷卻速度與入爐溫度對其組織和性能的影響2024年06月24日 13:06
- 在產品整個工藝過程中,煉鋼、加熱和軋制等階段,都會對最終產品的質量產生不同程度的影響,其中鋼坯從連鑄到加熱爐運輸過程中的冷卻速度是產生產品缺陷的一個關鍵因素,冷卻速度會影響到組織成相,而不當的組織與加熱過程中熱應力的疊加是裂紋和斷裂產生的主要原因[2?3]。為此,本文以GCr15軸承鋼為研究對象,以其組織性能和熱應力為指標,對入爐溫度和冷卻速度進行了研究,分析不同生產工藝參數下的金相組織和熱應力,確定合理的生產工藝參數,為建立連鑄坯傳熱過程的數學模型和合理裝爐方式提供一定的技術支持。
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- [檢測百科]分享:軸承鋼套圈斷裂缺陷分析2024年06月24日 11:06
- 軸承鋼又稱高碳鉻軸承鋼,是特殊鋼著名的代表鋼種之一,在國內外是公認衡量企業技術和產品質量的重要標志。其含碳質量分數為1%左右,鉻質量分數為1.5%左右。由于軸承鋼的工作環境惡劣,承受極大的壓力和摩擦力,所以要求軸承鋼有較高的均勻性、硬度和耐磨性,以及較高的彈性極限,也因此對軸承鋼的化學成分均勻性、非金屬夾雜物的含量和分布以及碳化物分布等都提出十分嚴格的要求,是所有鋼鐵產品中對各項指標要求最嚴格的鋼種之一,也是在加工、使用中出現質量問題比較多、分析難度比較大的鋼種。
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- [檢測百科]分享:SWRH82B盤條鋼杯錐狀斷絲成因分析2024年06月17日 13:08
- 規格為?12.5 mm SWRH82B盤條在后期拉拔加工過程中部分爐次出現杯錐狀斷絲現象,斷裂樣品如圖1所示。與以往產品相比,本次發生幾率相對較大,斷絲隨機性較強。為明確、驗證斷絲原因,對相關產品廠內生產過程及出廠檢驗情況進行了調查,冶煉和加工工序未發現異常,力學性能、晶粒度、組織、夾雜物和脫碳層檢驗結果均滿足標準要求,排除了生產和檢驗過程異常。對斷裂缺陷試樣的心部缺陷、網狀碳化物及氣體O、N分析,最終確定斷裂原因為氣體N含量過高所致。
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- [檢測百科]分享:夾雜物對Q195b拉絲材斷裂行為的影響2024年06月05日 10:14
- Q195b鋼線材具有較低的強度和較好的塑性與延展性,可廣泛應用于金屬制品加工領域。鋼絲拉拔是鋼絲生產和制備的主要途徑,但是拉拔過程中容易出現鋼絲變形、裂紋、斷裂等缺陷,嚴重影響生產[1-2]。
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- [檢測百科]分享:板坯Q235B低成本煉鋼新工藝2024年05月29日 13:07
- 在煉鋼生產中為保證板坯產品質量避免因鋼水的含氧量高而出現皮下氣泡等缺陷[1-2],通常需要加入鋁錠、硅鋁鋇鈣等強脫氧劑來控制鋼水的脫氧深度[3],不可避免地會出現Als及Al2O3等高熔點夾雜物澆注進入中包以后附著在塞棒、上水口以及下水口等位置。此類夾雜物附著以后難以再被沖刷進入鋼水,當夾雜物聚集達到一定程度以后,即造成澆鑄過程中的絮流現象[4]。絮流產生以后控流不穩,澆鑄液面劇烈波動,極易造成卷渣,嚴重時甚至導致漏鋼。受液面波動影響,連鑄拉速短時間內大幅下降,造成鑄坯出現接頭及表面縱裂等缺陷,嚴重影響連鑄生產順行及鑄坯質量控制。
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- [檢測百科]分享:石灰+鎂粉復合噴吹脫硫工藝分析2024年05月16日 09:34
- 眾所周知,鋼中的硫元素會導致鋼產生熱脆性,并且其生成的夾雜物還會導致鋼的韌性和延展性下降,降低鋼的品質,是鋼中的有害元素之一,并且對鋼的熱加工性能及機械性能都有一定程度上的影響。
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- [檢測百科]分享:Q235B熱軋鋼帶成型過程折彎開裂成因分析2024年05月10日 10:01
- Q235B熱軋板帶為典型的碳素結構鋼,具體較好伸長率、強度,良好的韌性和鑄造性,易于沖壓和焊接,廣泛用于一般機械零件的制造,主要用于建筑、橋梁工程上質量要求較高的焊接結構件[1–2]。北方某鋼廠生產的Q235B熱軋板帶,在用戶使用過程中出現了批量的折彎開裂問題,為找出折彎開裂的原因、制定改善措施,滿足用戶使用需求,對開裂缺陷樣品的化學成分、缺陷位置與正常組織顯微形貌、折彎開裂處裂口形貌、夾雜物、晶粒度等方面進行研究,找出引起成型折彎開裂原因[3]。
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- [檢測百科]分享:易切削曲軸鋼S45CrS中氧含量對硫化物形態的影響2024年04月10日 09:51
- 曲軸作為發動機中承受沖擊載荷、傳遞動力的重要零件,在工作中要承受交變載荷所引起的彎曲和剪切應力,對疲勞、耐磨和強度等性能指標都有非常高的要求[1-2]。因此,在曲軸生產中對材質以及毛坯加工技術、精度、表面粗糙度、熱處理和表面強化、動平衡等要求都十分嚴格。
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- [檢測百科]分享:65Mn鋼LF-RH精煉雙聯生產實踐2024年03月14日 09:47
- 金剛石焊接鋸片基體用65Mn鋼對鋼水潔凈度要求較高,即鋼中非金屬夾雜物含量要低,目前65Mn鋼普遍生產工藝流程為轉爐(BOF)—鋼包精煉(LF)—連鑄(CC)[1?3]。在提高鋼水潔凈度的生產實踐中,車輪鋼和高級別管線鋼已普遍采用LF–RH(真空循環脫氣精煉)精煉雙聯工藝。為滿足鏈條企業高潔凈度要求,國內某鋼廠基于自身設備情況提出精煉雙聯工藝的解決方案,為該鏈條企業建立了BOF—LF—RH—CC雙聯工藝路線[4],遵循去除夾雜物的最佳熱力學和動力學條件,制定雙聯工藝控制計劃。首次組織生產3爐,成品規格主要為2.3 mm×1245 mm,軋制成品30卷,客戶使用后反饋各項指標均滿足設計要求。
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- [檢測百科]分享:二安替比林甲烷光度法測定鈮鐵中鈦量2024年03月07日 09:51
- 鈮鐵是鋼鐵的重要合金添加劑,在煉鋼時加入適量的鈮鐵,會大幅度提高鋼材的強度、韌性、可焊性和耐腐蝕性[1]。在不銹鋼與耐熱鋼中加入鈮,有利于提高其塑性和抗蝕性。結構鋼中加入鈮,可改善其焊接性能,提高強度和可塑性,并阻止焊縫腐蝕。對高溫鋼和高溫合金來說,鈮是不可缺少的,因為鈮可以提高高溫強度,細化晶粒,阻止高溫下晶粒長大。鈮與碳結合成碳化物,可消除碳化鉻沉積在不銹鋼中的有害作用,提高抗腐蝕能力。鈮鐵中主要雜質元素包括鈦,如果鈦元素進入鋼水中,可以變成夾雜物,直接影響鋼水質量,因此準確測定鈮鐵中鈦含量對生產和使用具有重要的意義。目前,鈮鐵中鈦含量的測定多采用變色酸光度法[2];合金中鈦的測定,有報道使用二安替比林甲烷光度法應用于鉻鐵[3]、錳鐵[4]、硅鐵[5],而使用這種方法測定鈮鐵中鈦含量沒有相關文獻,本文采用二安替比林甲烷分光光度法測定鈮鐵中鈦含量。
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- [檢測百科]分享:45鋼LF爐渣系研究2024年02月27日 09:41
- 陽春新鋼鐵煉鋼廠轉爐—CAS—LF爐—鑄機生產45碳素結構鋼,由于45鋼用途廣泛,對鋼水的潔凈度要求較高,而生產中因節奏短,LF快速造白渣困難,夾雜物上浮時間難以保證,質量控制能力不夠強,不利于開發“高”“精”“尖”產品。為此不斷優化精煉工藝,提高LF爐造白渣水平,確定合理渣系,提高精煉渣系吸附夾雜物能力,進一步凈化鋼水。
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- [檢測百科]分享:軸承套圈裂紋缺陷分析2024年01月09日 14:22
- 軸承套圈是具有一個或幾個滾道的向心滾動軸承的環形零件,是由軸承鋼經過鍛造、退火、車削、熱處理等工序加工而成的。要求軸承鋼具有高而均勻的硬度、耐磨性以及高的彈性極限,因而對鋼材化學成分均勻性、鋼質純凈度、非金屬夾雜物的含量級別和分布狀態、碳化物的分布及其狀態等要求都十分嚴格,因此軸承鋼被視為是鋼鐵生產中要求最嚴格的鋼種之一。
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- [檢測百科]分享:HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷原因分析2023年12月26日 11:05
- 某公司生產的 HRB500E高強度抗震鋼筋在冷彎試驗中發生脆斷現象.利用直讀光譜 儀、光學顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀等分別對脆斷鋼筋的化學成分、顯微組織、斷口形貌及夾雜物成 分等進行了檢驗和分析.結果表明:鋼液氧化所產生的大量超長、超寬硅酸鹽類夾雜物是導致該 HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷的主要原因.
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- [檢測百科]分享:電站連接螺栓斷裂失效分析2023年12月21日 10:52
- 采用宏觀檢驗、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡分析等方法,分析了 某核電減速機輪轂與輻條連接螺栓的斷裂失效原因.結果表明:螺栓斷裂是由于螺栓松動后,輻條 上下滑動,使螺栓承受較大的剪切應力,最終導致其多源雙向疲勞斷裂;螺栓材料中存在大量超尺 寸脆性硅酸鹽類夾雜物,在一定程度上加速了疲勞裂紋的形成和擴展.
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- [檢測百科]分享:HRB400熱軋帶肋鋼筋冷彎斷裂原因分析2023年12月15日 09:24
- 某公司生產的 HRB400熱軋帶肋鋼筋在冷彎過程中發生斷裂,采用宏觀斷口分析、化學 成分分析、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析等方法對斷裂的原因進行了分析.結果表明:由于該 HRB400熱軋帶肋鋼筋的化學成分偏析嚴重,導致基體中顯微組織不均勻,存在馬氏體和貝氏體等 異常顯微組織,使得鋼筋強度高、塑性差;而且在該鋼筋中存在大量的非金屬夾雜物,破壞了鋼筋基 體的連續性,使鋼筋基體容易產生應力集中及形成空隙或裂紋,這兩個因素最終造成了鋼筋的冷彎 斷裂.
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- [檢測百科]分享:SUP10汽車鋼板彈簧早期斷裂失效分析2023年12月07日 14:22
- 某廠生產的鋼板彈簧在臺架疲勞試驗中發生早期斷裂失效.通過宏觀分析、斷口掃描 電鏡及能譜分析、金相檢驗等方法對鋼板彈簧的斷裂原因進行了分析.結果表明:鋼板彈簧斷裂為 早期疲勞斷裂,斷裂起源于鋼板表層夾渣缺陷;夾渣主要為外來夾雜物,大多來自鋼液與大包、中 包、水口等接觸產生的二次氧化物,也包括脫氧產物上浮不充分;通過在轉爐冶煉時由低拉碳出鋼 轉變為高拉碳出鋼,精煉過程中采用石灰等碳含量較高的脫氧劑,轉爐內采用鋁、硅等強脫氧劑等 工藝的實施,有效地避免了由于彈簧扁鋼夾渣缺陷導致鋼板彈簧早期斷裂失效的發生.
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- [檢測百科]分享:齒輪磨削裂紋成因分析2023年11月28日 10:11
- 某齒輪磨削后表面產生了裂紋,其中齒頂裂紋為常規的磨削裂紋,而齒根裂紋為縱深較 大的非常規磨削裂紋,采用化學成分分析、非金屬夾雜物檢驗、金相檢驗等方法對裂紋產生的原因 進行了分析,并從應力角度對磨削裂紋進行了分類.結果表明:磨削齒輪時進刀量過大使得摩擦應 力陡增,在該摩擦應力與熱應力的共同作用下材料表面被拉裂,導致該齒輪齒頂、齒根產生裂紋;從 致使磨削裂紋產生的主導應力角度將磨削裂紋分為內應力主導的磨削裂紋和摩擦應力主導的磨削 裂紋,該齒輪齒頂裂紋屬于內應力主導的磨削裂紋,齒根裂紋屬于摩擦應力主導的磨削裂紋.
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- [檢測百科]分享:3Cr2W8V合金鋼軸承套圈用熱擠壓芯棒斷裂失效分析2023年11月24日 11:06
- 某3Cr2W8V 合金鋼軸承套圈用熱擠壓芯棒發生斷裂失效,通過斷口宏觀分析、化學成 分分析、硬度測試、金相檢驗等方法,分析了其斷裂失效的原因.結果表明:該芯棒的結構設計不合 理且機加工表面質量不良,在拉G壓交變應力和扭轉應力復合作用下產生應力集中,于應力集中的 過渡圓角部位的夾雜物相處開裂形成疲勞裂紋源,發生早期疲勞斷裂.
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- [檢測百科]分享:HPB300鋼筋表面缺陷原因分析2023年11月23日 10:18
- 某 HPB300鋼筋表面出現了翹皮、裂紋、折疊、掉肉等缺陷,通過宏觀分析、化學成分分 析、金相檢驗、掃描電鏡以及能譜分析等方法對表面缺陷形成的原因進行了分析.結果表明:大量 的非金屬夾雜物是造成翹皮和裂紋缺陷的主要原因,軋輥槽形狀不規則是產生裂紋的另一原因;軋 制過程的前面道次出現耳子或者過充滿導致產生折疊缺陷;軋制過程中外界金屬或其他物質落在 軋件表面,在后期加工過程中又脫落形成了掉肉缺陷.
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- [檢測百科]分享:氣閥彈簧制造工藝和失效案例分析2023年11月07日 09:34
- 概述了氣閥彈簧的制造工藝和要點,介紹了因簧絲夾雜物、簧絲表面裂紋、卷簧時表面 擠傷、尾端相鄰圈之間磨損引發的彈簧斷裂案例,通過對案例進行失效分析發現:氣閥彈簧發生斷 裂的主要原因有材料純凈度不高和簧絲表面存在缺陷;簧絲表面缺陷除了來自簧絲本身,也來自制 造和裝配環節;進行彈簧失效分析時,可采用斷口分析和實地調查相結合的方法,力求快速準確地 判斷原因,以便迅速采取措施避免類似問題的再次發生.
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